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2010 年冬季高峰運行期間,靖西一、二線始終處在滿負荷、高壓力下運轉(zhuǎn),黃陵壓氣站作為靖西二線最后一個加壓站,站內(nèi)四臺機組始終保持滿負荷運轉(zhuǎn),12月中旬 A#壓縮機組進氣緩沖罐排氣口根部突然出現(xiàn)裂痕,嚴重影響了冬季高峰輸氣生產(chǎn)作業(yè)。為確保后期壓縮機組的安全運行,保障冬季高峰輸氣生產(chǎn),延安分公司委托江漢石油管理局第三機械廠加工制作了壓縮機組進、排氣緩沖罐各1臺,于1月23日進行安裝調(diào)試。
為確保此次施工的安全有序進行,延安分公司組織相關(guān)人員認真學(xué)習(xí)了公司下發(fā)的壓縮機組進、排氣緩沖罐更換工藝處理及安全監(jiān)護方案。根據(jù)方案,細分了工藝操作組、注氮組和安全監(jiān)護組。
8:20分值班人員匯報調(diào)度現(xiàn)場的生產(chǎn)情況,經(jīng)過工藝調(diào)整分析,調(diào)度于8:30分回復(fù)停掉D# 機組,將其它三臺機組轉(zhuǎn)速升高,最大可能地滿足當(dāng)下輸氣生產(chǎn)要求。8:50分D#機組停機完畢,工藝操作組在處理完工藝流程后,注氮組進入現(xiàn)場開始注氮氣置換工作,經(jīng)過公司安全技術(shù)員測得管線內(nèi)可燃氣體濃度達到施工要求后,三機廠加工緩沖罐預(yù)制組人員進入現(xiàn)場,開始了對口焊接作業(yè)。
在行吊的牽引下重達兩噸多的緩沖罐在對口焊接師傅三番五次的調(diào)校和器具的測量后,最終精確地確認了對口焊接部位和工藝處理部位。接下來火焊開孔,砂輪打磨,電焊焊接工作有序展開?,F(xiàn)場的每一名員工都時刻注意著自己的每一個動作和每一次操作,不斷的調(diào)整著緩沖罐對口焊接點和修正著自己高空作業(yè)的姿態(tài)及腳下的位置,雖然在只有攝氏3度的外界環(huán)境中做安全系數(shù)如此高的高空對口焊接工作,但是大家沒有絲毫的疏忽,也沒有被如此冷的環(huán)境所干擾,都全心全意的投入工作,在連續(xù)奮戰(zhàn)了12個小時后,此次預(yù)制作業(yè)項目順利完成。
值班人員立刻匯報調(diào)度,20:00啟動D#機組并加載運行,機組各項運行參數(shù)正常,恢復(fù)了生產(chǎn)??粗A(yù)制好的進、排氣緩沖罐,望著運行平穩(wěn)的壓縮機組,已經(jīng)工作了10多個小時的員工和三機廠工作人員個個臉上流露出喜悅的表情。
(延安分公司 曾勝利)
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